Papi78 a écrit :Le Furious est clairement bcp trop cher, mieux vaut se l'assembler!
et il semble y avoir des soucis d'électronique qui crame chez furious en ce moment (lu ça 2 ou 3 fois déjà )...
Sinon la vrai différence c'est 25g sur la balance en moins pour le moskito et des esc séparés il me semble... mais 300euros... merci. pour 40 euros de plus, tu as un 130 4s genre dquad ou autre...
J'étais assez enthousiaste à l'idée de recevoir le Eachine Aurora 90 car sur le papier, elle avait tout pour plaire !
Présentation:
Le design est très inspiré pour ne pas dire copier sur le AXC Halo.
L'avantage ici est que celle-ci est proposée complètement montée et configurée chez Banggood pour le tarif très abordable pour une machine de ce genre de 139€.
Le format est de 90mm mais avec les protections d'hélices et on arrive avec une dimension de 11,8 cm de côté et 7 cm de haut.
Le poids sans la lipo 2s 450mah est de 73 gr et une fois celle-ci ajoutée on passe à 109gr.
Le Packaging est très qualitatif et tout est bien protégé.
Contenu de la boite :
Le Eachine Aurora 90
une lipo 450 mah 80c en 2s
un set de 4 hélices de rechange en plus de ceux déjà montés.
le cordon secteur EU
un chargeur b3 pro 1-2s
set d'outil pour le démontage du châssis
le velcro pour la lipo
une notice d'utilisation très bien conçue et détaillée
Pour les spécifications techniques on retrouve :
Des moteurs 1104-7500kv 1-2s
Des Helices 2035 quadripales
Un esc 4/1 10A blheli_s 16.5 - 1-2 s 4 déjà configuré en dshot600
1 F3 minicube mpu 6000 tournant sur le firmware de l'omnibus F3
osd intégré paramétrable dans betaflight 3.1
RX intégré (dispo en frsky - flysky - dsmx2)
VTX 48 canaux ntsc/pal 25MW en 5.8 g
Caméra 600tvl
Un led strip à l'arrière paramétrable dans betaflight 3.1
Vidéo :
Vidéo du Maiden en réglage stock :
Après le premier vol, je me suis rendu compte que cette frame n'aimait pas trop le vent qui influence assez fort le comportement en vol !
Au niveau des défauts, j’ai constaté 2-3 choses pas bien grave
Les modes de vols étaient mal configurés (armement et mode de vol sur le même inter)
Le idle du dshot 600 installé et configuré d’origine est trop bas (5) il faut le monter a 6,5.
En mode accro dés que les gaz étaient trop bas sur ma taranis, il tombait comme si j’avais désarmé ! J’ai corrigé ça en tapant cette commande dans le CLI de betaflight < set min_check = 1050 > car il est a 1100 d’origine et le problème a disparu suite à cette correction.
Par contre elle conviendra parfaitement pour de l'indoor, mais on n’est pas du tout sur le même trip qu'un tiny whoop, les performances sont bien supérieures, mais l'encombrement aussi.
Une machine qui ravira aussi bien le débutant ou l'utilisateur averti ne voulant pas se prendre la tête avec le montage et les multiples configurations nécessaires pour arriver à ce résultat.
J'ai essayé 2 modèles différents de lipo dessus, une une 2s 450 mah dinogy 65c et une Lipo 555mAh 2s 30C/60Cil n'y a pas pratiquement pas de différence si ce n'est que la 555mah pour 3 gr supplémentaires permet de gagner +- 40 secondes d'autonomie.
Après quelques crashs, je n'ai pas eu de problème particulier sur les protections d'hélices.
Des pièces détachées sont déjà disponibles également ici Spare Parts
Elle demande quelques réglages pour vraiment être parfaite, mais dans l'ensemble, le résultat est très satisfaisant.
bbl77 a écrit :
Sinon la vrai différence c'est 25g sur la balance en moins pour le moskito
Pas évident de comparer juste le poids. Plus léger certes, mais avec des moteurs et hélices plus petits. Donc moins de pêche et moins de rendement aussi.
@ Lysso : Merci, mais mon sujet est un peu à part vu que je n'ai finalement utilisé que la frame d'origine. Par contre je suis le sujet RCG depuis le début et il y a quand même pas mal de pb. Certains se résolvent facilement, comme les hélices qui touchent les supports des protections, mais d'autres comme la dérive en mode angle sont plus difficiles à résoudre. (Pas impossible hein?)
D'ailleurs cette dérive je l'ai eu aussi malgré une autre FC...